机加分厂完成生产线优化调整

2023-02-27 11:25:10

为提升生产效率,降低职工劳动强度,合理安排产品生产道序,根据公司领导关于优化作业模式,采用流水线作业,持续推进精益管理向纵深推进的要求,分厂领导非常重视,立即召集各班组长及技师参加讨论会,集思广益,现场研究制定生产线改进方案,确定用某型号零件做试点,推广“一个流”生产。


为保证零件按原计划生产,要求维修班3天之内完成改线,保证公司生产计划有序进行,改线前期计划将8台数控车、4台钻削中心,拆除,移位、就位、打表校平、接线。时间紧任务重,维修班这群平均年龄50岁以上的“老将”,首当其冲,毫不含糊。

为保障改线顺利完成,分厂领导带领维修班研究方案,维修班在党员、技师罗海亚,曲波,胡青峰,江智刚带领下进行现场改造,大家穿戴好安全防护用品,现场分工排序,按分工进行调线,做到施工现场有序放置,杜绝安全隐患,发挥先锋模范带头作用。技师吴国军、丁胜为调整设备,满身油污也毫不在意,通过维修班集体不懈努力,不到3天时间便完成了生产线优化调整。

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此次生产线调整,实现了一个员工通过夹具改进可以操控3台设备,4台加工中心原先两个人操控,现分配给4个“品”字型操控单元,节约了两人,后期安排传送带,将后续工序串联起来,减少各序中穿插运转,大大降低工人劳动强度,同时减少因流转过多而造成的外观磕碰隐患。通过生产线“一个流”的普及和推广,逐步实现传输线及生产线机器人上下工件及运转,不断实现和提高公司工业自动化水平,提高企业竞争力。



供稿:王春刚


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